
随着煤炭市场低迷形势的加剧,煤炭企业纷纷开发新项目,征集“金点子”,科技攻关,鼎故革新,努力在降本增效、减人提效上做文章。淮北矿业集团朔石矿业东部井“土专家”何丕新经过长达五年的潜心研究,对乘人器与主运皮带进行了大大小小20余次的技术革新,先后完成了《无人值守乘人器设计与应用》与《主运输皮带集控触摸屏设计》项目,减少岗位用工80人,每年可为矿节约成本投入570余万元。
《无人值守乘人器设计与应用》。东部井有3部乘人器,长度均在800米以上。人员上下时间不能确定,乘人器必须长期运行,既浪费电力资源增加维修成本,又导致机器磨损与机电事故的发生。何丕新通过一次次的试验,到2015年底,最终完成乘人器无人值守技术革新项目。该项目采用热释电传感器感应人体的方式,实现人来机转,人去车停的目的。项目实施后,每部乘人器可节省3个岗位,12名职工,节约电能80万度。人力、电力成本每年合计节约170余万元。
《主运输皮带集控触摸屏设计》。该矿现有主运皮带8部,给煤机14台,需工作岗位20个。由于产品设计缺陷,皮带机与给煤机不能实现急停连锁,一旦皮带机故障停车,势必导致堆煤事故。申请升级改造,厂家报价最低也在200万。2015年3月份,何丕新与他人合作的《运输皮带集控触摸屏控制系统》项目调试成功。该系统主要功能:一、通过触摸屏可控制每一部皮带的运行、停止,通过触摸屏可以显示每一部皮带、给煤机运行情况;二、每部皮带可独立运行,也可集中运行,可把每一部皮带、给煤机的故障信息显示在触摸屏上,并且计录在案便于查询、维修。同年8月,二期工程皮带、给煤机实现全部联网。减少皮带机司机68名,每年可节约人工成本400余万元。两项技改项目的成功实施,在获得经济效益与社会效益的同时,从源头上最大限度减少现场安全风险,实现矿井管理的本质安全,具有较好推广价值。
据悉,近年来,何丕新先后进行了30余项技术革新,获得淮北矿业集团公司奖项12次,为矿节资数300多万元。2016年2月,何丕新又带着新项目参加了集团公司《五小”实用技术项目申报》活动。
(陈春秋)
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