
2月25日,笔者从西南油气田公司获悉,蜀南气矿今年以来针对老区气田气井稳产、挖潜难度增大,操作成本持续上升等实际情况,注重从强化生产组织、优化集输系统、提升中心站管控能力和稳定重点区块气藏产量等方面入手,周密部署、步步为营、精准发力,打出“组合拳”,进一步提高老区开发效益。
首先,持续开展单井系统排查及效益评价,切实做好低效和无效气井、装置、区块的“关、停、并、转”工作;优化生产方案,对产水量大,工艺难度大的井做好气井日跟踪、周分析,协调统一气井生产安排和营销计划,提高月度生产运行计划符合率,逐步降低老区综合递减;抓好区域停气碰头统筹,优化停气碰头方案,严把施工安全环保关,为气井稳定生产提供保障。
其次,做好数据收集与整理、高后果区识别、风险评价、完整性评价、维修维护和效能评价等方面工作,将全矿管道完整性管理落到实处,并充分应用视频影像巡管技术,减少人员操作成本,提高巡管工作效率,提高管线巡查工作质量。重点针对同福场、庙高寺、观音场、河包场四个效益较差的区块,在加强管网监控,定期清管通球,提高管输效率的基础上,立项逐步开展地面集输系统优简化工作,努力实现区块风险可控管理和效益开发。
此外,运用物联网A11试点技术成果,完善生产数据采集项和信息系统运行监控工作机制,全面提升气矿对信息系统集中、统一运行的监控能力和运维调度效率,确保气矿主干网连通率和应用系统正常运行率达标;在推广中心站管理信息系统应用基础上,做好井站工作计划及工作进度的电子记录和存档,对工作完成情况、质量进行统计和分析,不断强化中心站班组员工风险管控能力。
与此同时,着力开展气田整体治水和采油气工艺措施挖潜,有效落实“一井一法”管理方案,稳定安岳须二气藏等重点区块开发产量。计划在岳103井、岳106井开展注气吞吐、注醇试验,解除地层反凝析堵塞,恢复气井产量;合理氮气气举排液,优选目标井开展柱塞、涡流、间歇开关井等新工艺应用,针对重点工艺井每月开展措施效果动态分析,发现问题及时采取调整措施,保障工艺措施井正常稳定生产,提高产水井采收率,确保工艺措施油气增产目标的完成。
(黄斌 汤雨霖)
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