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向“新”而行 提“质”增效

企业报道  2024-05-31 10:50:52 阅读:1331

  提标改造、精细工艺,IDS智能干选系统成功运用,矸石带煤率降至1%以下;整章建制、推行精益,建设“天眼工程”、无人值守工程;精煤产率大幅提升,经济效益显著提高……

  今年以来,山西焦煤汾西矿业高阳煤矿洗煤厂坚定不移实施“精煤制胜”战略,以“精益洗选”为抓手,聚焦“低成本、零浪费、强技改”三大核心任务,全面开展流程再造,持续优化系统环节,向“新”而行、提“质”增效,助力企业高质量发展。

  着眼“提” 强化源头管控

  该厂实施全过程、全链条、全要素的精益洗选管理,深挖煤质、设备、工艺、环节潜力,不断提高精煤产率。围绕产品质量管控,各部门有效落实,改善技术指标,煤质化验队积极应对井下地质变化,增加原煤检测、分析频次,为生产提供了及时、准确的指导依据。浮选队结合生产实际,通过小浮选实验,科学调整浮选药剂,同时加强对浮选司机的管理考核,确保药剂添加思路统一,实现药量和药比的科学高效调整。强化灰分、水分、硫份指标管控,确保产品质量合格。

  此外,该厂加强现场管理。严把磁铁矿粉质量关。从磁铁矿粉进厂开始,全程跟踪、严格验收,确保磁铁矿粉符合标准及使用要求;要求巡岗人员配备磁吸棒,实时监测磁选机尾矿带介情况,及时调整入料量,确保了介质稳定回收;建立浮选机检查台账,定期对定子、转子进行检查、维护和更换,确保浮选效果保持最优状态。

  聚焦“改” 精准靶向发力

  该厂聚焦“四耗”,电耗、介耗、浮选药耗、水耗等消耗指标,找出生产堵点、工艺短板,不断改进选煤硬件设备,先后对磁选机、脱介筛、浮选机等重点洗选设备的工艺性能进行优化。该厂加强设备运行管理,严格制度避峰填谷制度,依据峰、谷时间节点,采取避峰停产检修、严控尖峰时段电耗,降低设备空载率,减少低带煤量运行,全面提升精益用电水平。改进磁铁矿粉回收系统,通过增加磁选机滚筒的冲洗喷嘴,在脱介弧形筛上增加缓冲皮,降低煤泥对介质回收的造成的影响,改善回收效果,降低介质消耗。改造浮选机刮泡板,将446、447浮选机一室、二室的双叶片刮泡板升级为四叶片刮泡板,提高浮精处理能力,改善浮选效果,降低药剂消耗。此外,该厂积极应用新产品,引进了W型聚氨酯筛板等产品,不断提高产品寿命周期,有效减少更换频率,降低配件使用成本。

  瞄准“降” 有力有效出招

  该厂坚持集智攻关、集智创效,鼓励职工立足生产实际,不断发现创效“新支点”,积极开展自主改善、自主创新活动。今年以来,累计完成小改小革、自主改善100余项,累计创效30余万元。以给煤机甲带改造为例,该厂职工将磨损的旧皮带进行分装切割,将可继续使用的部分改造成环形带、甲带,目前已经制作4套,创效约14万元。

  “我们以班组为单元,开展形式多样的劳动竞赛,鼓励广大职工在修旧利废上动脑筋,在小改小革上出妙招。像各类保护装置、小型风机、电机等工具、配件基本上我们都是自主检修,这样月均可降低人工、材料、配件成本约2万元。”该厂厂长靳职飞介绍道。

  此外,在物资管理方面,该厂坚持“一票两账一交”制度,要求各班组、车间在领取材料、配件时,持相关领导审批的领料票,对材料、配件的库存和出库账目、使用周期、用途去向、交旧情况进行逐级核实。同时对班组、车间是否存在多领材料、配件闲置等现象开展高频次检查,严格考核,奖优罚劣。

  据了解,今后,该厂将继续总结经验、改进措施,在提升生产环节标准化、智能化水平上持续发力,力争打造山西焦煤洗选领域的精益新标杆。(韩洁芳 李晓琼)


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