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鹤煤三矿“两项”新工艺“节资”一百六十万

企业报道  2024-08-29 10:43:48 阅读:1305

  本报讯 河南能源集团鹤煤公司三矿认真学习瓦斯抽采的先进经验,利用瓦斯抽采新技术、新工艺为瓦斯治理创效、增效,该项新技术在鹤煤公司推广学习应用。该矿两项瓦斯抽采新技术为矿节资160万余元。

  该矿大力推广应用煤水外运新技术。以前该矿底抽巷打钻现场存在着“三多、两大、一高、一小、一难”的现象,即巷道积煤多、积水多、运煤设备多、设备维护量大、人工清煤量大、人工投入费用高,钻机施工空间小,稳设钻机困难的难题。为解决这个难题,该矿认真结合4206下底抽巷巷道的实际情况,积极推广新技术、新工艺,研究制定出了打钻煤水→巷道水沟→沉淀池→HS5100型矿用隔爆型潜污水泥浆泵→KFS-50型矿用振动筛式煤水分离机→胶带运输机的煤水外运方案。使用该系统后,巷道内不仅取消了相关运煤设备,而且为瓦斯治理创造了空间,同时每小班由原来的29人减少为现在的4人,如果每人月均按5000元工资计算,每月可为矿节约资金37.5万元,每年可以为矿节约资金450万元。

  该矿还积极推广应用穿层钻孔高效防突新技术。为解决打钻工艺复杂、钻孔施工效率低,提升瓦斯抽采效果,缩短瓦斯治理周期,确保矿井在规划时间内实现达产及可持续健康发展。该矿在4206下底抽巷200m范围内开展穿层钻孔高效防突技术与效果考察,即钻孔隔一冲一方案。从目前观测实际数据分析,两个区域抽采效果相差不大,从施工效率看,截止8月19日,前100m试验区域(间隔扩孔)389个钻孔已施工完成,而后100m区域(正常扩孔)还剩余69个钻孔未施工完成,100m区域同为两台,相同时间开钻,间隔扩孔台效约为正常扩孔台效的2倍。与正常扩孔相比,100m间隔扩孔节省冲孔费用约64万元,材料消耗上节省造穴刀约为60万,共为矿节省成本费用约为124万元。(许宏勋)


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