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山焦汾西高阳煤矿:小创新大改变

企业报道  2024-02-27 14:19:10 阅读:992


  面对安全生产压力增大、设备故障频发等影响效益提升的不利因素,山焦汾西高阳煤矿大师工作室以创新破解“痛点”,以日常安全生产、工艺进步、管理提升中的小、偏、盲点工作为主要内容,开展小改小革和微创新,用小发明、小创造去解决工作中的难题,有效提高了生产效率,降低了成本支出。近日,工作室自主设计制作的皮带防跑偏自动装置,不仅成功解决了皮带跑偏难题,也减轻了操作人员的劳动强度,为确保矿井安全生产再添防护锁。

  由于井下原煤运输距离长,该矿采煤工作面顺槽皮带受巷道轻微底鼓影响,存在皮带跑偏现象,特别是皮带跑偏后沿线抛洒大量原煤,不仅影响了巷道文明生产,也增大了操作人员的劳动强度。为了解决这个难题,该工作室人员从多方面入手查找问题原因,经过现场观察,根据皮带跑偏特点,利用废旧材料,加工制作成可调节式防跑偏装置,安装在皮带机头,彻底解决了皮带运输机的皮带跑偏难题。

  该装置是利用1440mm*220mm*140mm的槽钢为底座,在其上方使用轴承固定在横梁上,利用力的相互作用的原理,当皮带发生跑偏时,装置会为保持平衡产生自动回旋,改变皮带的张力,最终实现对跑偏 的自动调整。

  “自从安装了皮带自动防跑偏装置,真的是太方便了,既提高了生产效率,也减轻了我们工人的劳动强度。”综采一队职工说道。

  据了解,该矿自主加工的皮带防跑偏装置使用后,皮带运输机运行平稳,杜绝了运输过程中皮带跑偏、磨皮带边、煤炭抛洒等现象,既延长了皮带的寿命,同时也安装、拆卸、维修方便,大大提升了设备安全运行效率。目前,矿井下运输皮带按照每季度使用“磨损”情况定期更换,每次皮带跑偏“漏煤”进行人工清理计算,每月可节约工时20小时以上,每年可创造经济效益万余元。(雪敏 马蔚章)


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