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复工复产 西北油田采油四厂按下“加速键”

企业报道  2020-03-16 16:05:27 阅读:2039

  ■ 程小蔚

  自开展疫情防控工作以来,地处塔克拉玛干沙漠腹地的西北油田采油四厂一手抓疫情防控,一手抓原油生产。该厂通过“线上+线下”互联互通,建立生产运行全链条管理,实行全覆盖、一体化、系统性、高效率的大运行管理模式,为复工复产按下“加速键”。

  截至目前,该厂前两个月累计生产原油20.1万吨,复工复产达100%。

  重点项目不停止

  “中间清管站连续三次检测氮气浓度全部合格,请操作人员关闭注氮阀门。”2月24日5时40分,在采油四厂顺北1处理站,负责现场指挥的总监陈祺锚一声令下,安全生产总监张志刚侧身缓缓关闭注氮车出口总阀门。

  至此,采油四厂顺北1处理站至1号中间站氮气置换监控的7座阀室、1座中间清管站,全长128千米外输管线,经过136小时连续作战,圆满完成氮气置换检测工作。

  顺北油气田是近十年来塔里木盆地石油勘探的新亮点,是中国石化在碳酸盐海相石油勘探的新发现。该管线为原油密闭管输。本次氮气置换试压合格后,为下一步顺北油田原油外输打下基础,同时将全面结束顺北区块和跃进区块罐车倒运的历史,不但降低原油倒运风险、成本消耗,提高生产效率,而且为顺北油田绿色环保安全生产提升一个台阶。

  2月18日15时30分,氮气置换作业在顺北1处理站正式拉开序幕。该工程前期的建设已进入氮气置换的关键环节,由于受疫情影响,油建施工队伍不能到现场保运,为将疫情防控对正常生产的影响降至最低程度。该厂克服交通管制和人员不足等因素,积极组织承包商队伍专业技术人员从方案编制、技术培训、隐患排查、保运人员等方面精心组织,细化运行,全力保证外输管线氮气置换安全平稳。

  在氮气置换的第二天,该厂技术人员在检测时发现注氮排量不能满足现场需要,安全生产中心全力协调,又临时调配了一台氮气车进入现场,由于新到的注氮车配件不齐全,负责现场指挥的陈祺锚立即启动紧急预案,组织维护班为注氮车重新连接三通、安装阀门、加装管线等设备,保证两台注氮车同时氮气置换,全面提高工作效率。

  圆满完成了任务,所有的付出都值了。“每小时核实注氮量,检测一次氮气浓度,一天24小时坚守,现场值班人员轮流检测,轮流录取资料,轮流吃饭。”在现场连续坚守6天6夜管理区总监陈祺锚欣慰地说。

  在本次的管线氮气置换中,跃进区块主要负责2号阀室和3号阀室的氮气置换检测和管线试压。顺北1处理站距离2号阀室约35公里,试压过程中,压力平均每小时上升0.01兆帕,管理区总监王周在现场坚守50个小时,直到2号阀室压力平稳,氮气置换浓度合格后,才放心离开。

  目前,该项目正在实施安全检查和仪表调试阶段,为顺北1处理站原油外输管线投运,做好各项技术保障。

  稳产增气不停歇

  “SHB5-11H井油压由0.43兆帕上升至6.6兆帕,该井参数及地面流程评估合格,恢复流程进系统生产。”

  “SHB1-16H井油压降到4兆帕,联系施工队伍准备试压测试。”

  “YJ3-1T调整工作参数。”

  2月22日18时30分,采油四厂生产运行监控员工将重点井油井油压值与14时的油压值实时对比,将异常数据发送到钉钉动态分析群,技术管理中心和专业团队对比分析后,并将这些井号列入“黑名单”逐口井进行分析并采取措施。

  疫情来了,产量不能停。该厂技术管理中心结合油井生产应急方案,通过开展油井潜力分析,分批次优化工作制度28井次,日产油能力增加271吨。其中,SHB5-1X于2月10日,油嘴由4.5毫米上调至6毫米,日增油27.6吨;开展气举、复产、间开等工作,恢复4口关停井生产,目前日增油213吨;针对结蜡严重的油井,提前制定清蜡计划,增加清蜡车一台。

  针对防疫期间岗位不足的问题,该厂加强信息化应用,充分运用信息化技术和远程监控等管理方式,对生产运行设备进行精准监控管理。技术管理中心制定了油井上下值限定参数,配送给生产运行监控室,监控室员工优化组合报警进行实时跟踪,每天三次对比,及时发现问题,及时上报管理中心;管理区及时落实,分析判断、及时处理,确保防疫期间每口油井安全高效运行。

  截止到目前,该厂摸排全部油井潜力,提出短期、中长期上产对策45井次,实施清蜡46井次,测压19井次。其中,2月份顺利完成五条带中断SHB5-5H井等3口超深井的气举作业,截止到3月3日,累计增油2704吨。

  物资配送不滞后

  2月11日,采油四厂综合行政岗通过对接传递“蚂蚁搬家”的方式,将第二批个人应急防护口罩、医用酒精和消毒液等应急防护用品送到油藏管理一二区、三区职工手里。

  疫情防控,物资保障是关键。疫情期间,该厂克服困难,多方协调,充分发挥网络优势,通过线上对接局消保中心将应急防护物资安排运送到特勤四大队,然后由安全环保岗提前将车辆通行证交至疫情交通卡点审核,合格后,再由综合管理中心专人带车到特勤四大队线下领取物资,最后将应急物资分点、分批配送到一线,全力保障一线职工安全生产筑起第一道防线。

  针对疫情道路管控,施工力量和油田物资供应的严峻挑战,该厂结合疫情防控建立生产运行大表。该厂一方面通过钉钉群、视频会议等线上途径,建立24小时应急沟通响应机制与信息报送机制,对防控疫情、现场物资供应等工作进行部署,同时,线下安全生产中心制定疫情期间物资运行保障方案,对修井物资、药剂、消耗性物品等物资的需要量进行精准预测,统一部署提前储备,确保油田物资及时供应、为实现疫情期间生产平稳运行夯实了基础。

  2月14日8时,由采油厂计划的第一批化学药剂刚送到试采生活基地,不到两个小时,该管理区党支部和共建单位党支部共同成立的“‘抗疫情保生产’党员突击队”,就完成了153桶清蜡剂的卸至和配送任务。目前,工区内共有各类工程车15辆,刮蜡和测试队伍两个班组,油建队伍(小维班)两支,移动流程1套,满足工区生产需要。


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